在大众印象中,工匠精神一般有两种:一种是创新开拓、攻克非凡难题的劲头;一种是多年如一日,从始至终坚持把平凡工作做到极致的状态。而对于在焊接岗位上工作了35年的刘金庆来说,每天手握焊枪,都在踏踏实实地做着这两件事。
在刘金庆的工作车间里,摆满了不一样的品牌、不相同的型号的电焊机,这都是他面对不同生产故障时,要使用到的“武器”。也就是靠这些他视若珍宝的家什,他破解了一个又一个生产难题,实现了一次又一次“技术突围”,彰显着“吉油制造”的品牌力量,传承着耐心专注、锲而不舍、精益求精、锐意创新的匠人精神。多年来,刘金庆本人先后获得了吉林油田特等劳动模范、松原工匠、集团公司劳动模范、吉林省“五一”劳动奖章等荣誉称号。并在“五一”前夕,刚刚又获评了2023年吉林工匠年度人物殊荣。
建设公司是吉林油田唯一一家产能建筑设计企业,在油田生产运行中,既是先锋又是保障,焊接设备是他们施工的“武器”,焊机是这些武器的灵魂。建设公司有焊接设备600余台,国产的进口的,老旧的新型的,种类非常之多五花八门,刘金庆一年就要维修100余台。其中,很多老旧电焊机的厂家都黄了,想返厂或者买配件都找不到人,还有一些进口焊机维修费用高昂,不修弃之可惜,维修又有些得不偿失。刘金庆就和这些“老、旧、难”较上了劲。
2014年4月,金属车间内环缝自动焊设备发生跟踪数据读取错误的故障,经厂家设计人员判断,价值4.5万元的主控板发生问题,修复及其它费用需6万多元,联系生产该电路板的英国公司,被告知没有库存。该设备没有图纸资料,程序没有注释。刘金庆来到现场细找病因,测试3天后,找到了系统存储器供电不稳定导致数据丢失的根源,仅花费30元钱就修复了这台设备,创造了维修电路板奇迹。
刘金庆还先后创造了“钳形电流表校对焊接电流”“利用示波器检测电路驱动信号修复炸模块故障”等简单有效的故障判断方法。面对焊接设备厂家不提供技术图纸的情况,刘金庆来了倔劲儿,没日没夜查找有关的资料自行维修解决,打破了厂家对林肯DC400、林肯STT等设备维修技术的封锁,满足了前线焊接需求。
电焊机是油田生产现场疑难问题处理必备的机器之一,由于电焊机品牌多,需要的技术杂,若发生故障修护起来很难,稍有不慎就会影响前线施工进度。针对这一难题,刘金庆挑起了“技术突围”的千斤重担。
刘金庆白天分析故障原因,试探解决办法;晚上查找资料,学习到深夜,从没休息过一个完整的节假日。在一次又一次地试验、一遍又一遍地总结经验基础上,形成了一批重要的核心数据,在指导批量维修工作中解决了大量难题。
在国家重点工程“西气东输庆铁线标段”施工中,刘金庆发现焊机特性与焊接工艺不匹配。为确保施工进度,他根据焊机特性,指导焊接人员及时调节参数,解决了焊口返修率高难题;“西气东输金华标段”施工条件恶劣,几台进口林肯STT焊接设备出现故障。他日夜琢磨,成功修复了主控电路板,没购进一张电路板,全部自主维修,结束了进口设备维修只能依靠更换配件的历史。截至今年4月末, 刘金庆高质量修复国内外焊接设备近千台,为企业节约维修费用超千万元。
手工电弧焊、二氧化碳气体保护焊及MAG焊、TIG焊等多种焊接技术傍身,刘金庆无惧平、立、横、仰等各种焊接形状和位置,勇攀焊接技术新高峰。
在国家重点工程建设项目庆铁线标段,刘金庆打破以往管线打压租赁大功率发电机组、费用极高困局,经井现场调研,成功匹配利用“软启动柜”,启动了55KW水泵打压案例。可打压时由于发电机发电量不足,发动机频繁熄火。现场实施工程人员提出24小时不能解决,就马上租发电机组继续注水,以确保工期,否则后果自负。刘金庆立即展开技术攻坚战,连续拆卸、组装、更换等奋战16个小时,解决了生产难题,节约了高昂租赁费用。同时,他经继续总结应用这次实战经验,使一大批焊接设备起死回生。
美国进口林肯焊接设备DC-400属高精尖焊接设备,维修难度非常大。刘金庆依照自己的技术优势,对该设备易损件代换进行自主改造,没有购进一张电路板,彻底根治了该设备内部主变二次输出铝板断裂问题,大大节约了维修成本,使数百万元设备完好运行,保证了国家重点工程标段管线焊接顺利施工。
焊接设备慢慢的变好,但一些核心技术仍受制于人,是刘金庆心里过不去的坎儿。为有效形成完全具有自主知识产权的焊接技术,彻底打破外企乃至厂家技术壁垒,刘金庆带领团队不等不靠,凭着不服输的钻劲儿、韧劲儿,不断寻找高水平、高效率焊接的“秘籍”。金属车间发生的“内环缝自动焊设备发生跟踪数据读取错误”的故障,厂家修复费用高达6万多元,且国内没有维修站点,英国制造商告知该设备没有图纸资料,程序也没有注释,相当于设备判了“死刑”。刘金庆经现场反复研究琢磨,仅用30元钱就修复了该设备,还成功修复了厂家都没有的挤塑机,解决了批量生产难题。如今,该项“绝活”已成为油田行业的技术标准。针对筒体钢板环缝焊接中、购买平角埋弧自动焊接设备需上百万元的实际,刘金庆自行改造研发的新型埋弧焊接设备,不仅符合生产要,还提升工作效率达4倍;他自主设计具有报警功能的抽油机自动启停控制装置,获得了国家专利。
2017年,吉林油田以刘金庆名字命名的创新创效工作室成立了。这,也为他铸造技术品牌提供了更大平台。
他带领工作室团队大胆创新,先后研究形成了科学实用的“钳形电流表校对焊接电流”“利用示波器检测电路驱动信号修复炸模块故障”等多个焊机故障判断方法。他研发出的多功能逆变焊机,可精确控制电弧稳定性能,实现更少飞溅、更好焊缝,具有低功耗、小电流不断弧等优点。2022年,V300S-X焊机通过了国家CCC认证。目前,该焊机已经在9家单位推广应用了35台,创效70余万元。从修焊机到研发焊机再到推广焊机,刘金庆不仅把焊接工作做到了极致,自己也成为名副其实的石油工匠,累计为企业创效超2000万元。
刘金庆充分的发挥劳模创新工作室、技能专家工作室的示范引领作用,带领团队累计完成技术创新成果十余项,其中,获全国能源化学地质成果三等奖1项,集团公司一线项,吉林省优秀技术创新成果2项;获得国家实用新型专利10项;在国家级期刊发表专业方面技术论文15篇。(刘晓娣)